青鋁提高350kA電解鋁系列生產技術指標紀實
2010年10月26日 13:49 10133次瀏覽 來源: 中電投寧夏青銅峽能源鋁業(yè) 分類: 鋁資訊 作者: 沈富裕 王延慶
共克難關
信心來源于電解二部管理層具備豐富的電解生產知識、實踐經驗和對生產系列的深刻認識。他們知道,盡管電解槽設備客觀存在設計等方面不足,但不是無章可循、不可改進,重要的是要把握規(guī)律、按科學方法辦事,并且要一步步扎實推進,不能操之過急。只有這樣,才能夠循序漸進、有所收獲。同時,電解生產是一個綜合體,殘極系統的保障、氧化鋁輸送及煙氣凈化等一些外圍因素也很重要,必須多管齊下、綜合治理。同時還要具備醫(yī)生為患者治病的那種判斷準確、對癥下藥、藥到病除的素質。他們堅持統一技術思路、穩(wěn)扎穩(wěn)打的管理理念,增強部生產管理委員會的權威性,匯聚集體智慧,技術路線和管理方法一旦確定,任何人無權更改。
在實施母線優(yōu)化并有效改善電解槽磁場和熱場之后,委員會著手技術條件規(guī)范的攻關,確立了明確的——“以平穩(wěn)過渡為原則,以‘觀察、緩調、確立、優(yōu)化’為階段的‘四步走’生產管理步驟,尋求新磁場狀況下適宜的技術管理規(guī)范,逐步提升電解槽各項生產指標”。
2月25日至3月中旬觀察階段,他們主要從電壓和鋁水平兩個方面,對電解槽運行趨勢做應對調整。采取減少氟化鋁投入量及加大出鋁任務,逐步規(guī)整爐膛,規(guī)范鋁水平的措施。并隨著鋁水平逐步規(guī)范,工作電壓也得到相應調整,單槽電壓平均下降50mv。同時,針對優(yōu)化母線通電后電解槽鋁液波動明顯好轉、對應陽極電流分布趨于均勻等情況,采取降低電解質高度、加強技術條件過程控制、強化現場操作質量等措施,于3月14日將系列換極周期由30天延長至31天,噸鋁陽極毛耗減少18kg。
3月中旬至6月中旬緩調階段,他們以“穩(wěn)妥調整”為工作思路,重點抓好技術條件受控率、平穩(wěn)性及單槽各項技術條件的離散度、統一性。部生產管理委員會制定技術思路,車間負責落實,工區(qū)注重現場管理、實際操作及單槽管理。同時加強各項測量作業(yè)管理,確保各項測量數據真實準確及時。
進入4月份,隨著環(huán)境溫度持續(xù)升高,為了穩(wěn)定槽況,他們采取嚴格控制覆蓋料高度、嚴抓側部壘墻質量、專項清理槽沿壓鐵和中縫覆蓋料,進行覆蓋料優(yōu)化試驗,調整凈化負壓及調整單槽引風量等一系列措施,確保生產過程穩(wěn)定。
5月份,通過強化電解質水平受控率及單槽各項技術條件離散度管理,電解槽穩(wěn)定性進一步增強,并且陽極消耗日漸均勻。部生產管理委員會根據實際情況,對殘極高度進行跟蹤測試,并進行延長換極周期可行性分析,于5月29日成功將系列換極周期由31天延長至32天。連續(xù)2次延長換極周期,不僅大大降低了職工勞動強度,還使噸極毛耗降低45kg,全年可節(jié)省陽極炭塊10074塊,節(jié)約成本3000余萬元。
6月中旬至8月底確立階段,為了摸索技術規(guī)范,確保電解槽穩(wěn)定性,并減少人為因素對電解槽的干擾,他們加強現場作業(yè)質量管理與培訓,相繼修改作業(yè)規(guī)程20余條,新增作業(yè)規(guī)范3個,使每項作業(yè)有章可循、遵章作業(yè)。
責任編輯:小貝
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