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開動科技創(chuàng)新的“引擎”

2014年10月28日 8:43 4234次瀏覽 來源:   分類: 新技術   作者:

開動科技創(chuàng)新的“引擎”

——中鋁中州分公司實施“科技興企”戰(zhàn)略紀實

本報記者劉建新 通訊員申三中

受鋁行業(yè)需求不足、產能過剩的不利影響,鋁價急劇下挫,特別今年曾一度擊穿25年來新的歷史低點,有色行業(yè)正在遭受著發(fā)展的“寒冬期”,微利已成為鋁行業(yè)的“新常態(tài)”。

如何學會“冬泳”?今年以來,中鋁中州分公司大力實施“科技興企”戰(zhàn)略,提升核心競爭力,奮力突圍,開辟出了一條提升企業(yè)效益的“暖春之旅”,1-9月份,該公司同比增效2.3億元。

技術創(chuàng)新 創(chuàng)造低成本工藝技術

盡管實施了嚴格的管理,狠抓工藝紀律執(zhí)行,員工不斷優(yōu)化操作等“外科手術”,該公司溶出機組進料量始終在460立方米/小時做“俯臥撐”。

在冶金級氧化鋁生產工藝中,作為大型設備的溶出機組進料量有著“一夫當關”的作用。該公司第二氧化鋁廠副廠長宋江紅說:“進料量提高,將能大幅提升產品產量,同時帶來氧化鋁生產的物耗、能耗降低,效益十分明顯。”

外因是變化的條件,內因是變化的根據(jù),外因通過內因而起作用。對溶出機組實施“內科手術”式的工藝改造,成為提高進料量的不二法門。

該公司組織相關技術人員,分析比對歷史數(shù)據(jù),加強工藝技術研究。歷經幾個月的努力,一份長達50多頁的“溶出機組直接加熱工藝改為間接加熱工藝”的技術改造方案“出籠”。

實施后,溶出機組進料量每小時提升了30立方米。“30立方米的量,說起來也就是每小時多進了一卡車的量。但每年帶來的綜合降本‘紅利’高達四千多萬元。”宋江紅興奮之情益于言表。

不僅在生產工藝改造上,在整個生產流程中,都可以感受到技術創(chuàng)新在大顯身手。改造粗液系統(tǒng),實現(xiàn)了粗液泵開二備一,年節(jié)約電費100多萬元;優(yōu)化選礦系統(tǒng),提高自產精礦量、降低了精礦水分,年可節(jié)約蒸汽價值達750萬元……

今年前9個月,該公司噸冶金級氧化鋁制造成本較預算下降了46元。

技術改造  提高化學品氧化鋁質量

長期以來,冶金級氧化鋁是該公司的“主打”產品。面對該品種市場售價持續(xù)低迷的窘境,該公司堅持市場導向和效益最大化原則,以技術改造為抓手,努力提高“適銷對路”的化學品氧化鋁質量,培育新的利潤增長源。

該公司生產的高白化學品氧化鋁,因具有較低的加工粘度、優(yōu)良的抗沉降性等優(yōu)勢,在市場上廣受國內外用戶好評,利潤可觀。但該產品在運輸過程中極易受潮,常有質量投訴現(xiàn)象發(fā)生,影響產品銷量。

該公司氧化鋁廠技術科科長李志剛組織生產、設備、工藝技術人員大力開展技術攻關,通過對產品生產過程“地毯式搜索”,對可能造成產品受潮的因素“望聞問切”后,技術改造的利劍迅速指向了產品包裝工藝有問題這個“罪魁禍首”。幾經努力,他們開發(fā)出了“邊包裝、邊抽氣”的包裝工藝,并在包裝袋內襯頂部采用塑料拉環(huán)進行密封。

問題得以解決,銷量得以提升。該產品銷量增加有望全年收獲750多萬元的真金白銀。

目前,該公司根據(jù)市場需求研發(fā)出的化學品氧化鋁品種已達24種,并成功擠身醫(yī)藥、硅橡膠、工程塑料等行業(yè),用戶遍布全國各地及日本、韓國等國家。在中國人造石協(xié)會行業(yè)評比中,該公司生產的化學品氧化鋁被評為“中國人造石行業(yè)頂端(最佳)原輔材料”。

自主創(chuàng)新  增強科技研發(fā)能力

人是生產力中最活躍的因素,是創(chuàng)造、創(chuàng)新的主體。推動企業(yè)自主創(chuàng)新,主要靠科技人才。

該公司推行“五級工程師選聘”和“科技項目公開招標”制度,形成了涵蓋基礎研究、工藝研究、產業(yè)化應用等一套完整的組織研發(fā)體系和知識產權管理、質量保證體系。

該公司副總工程師黃昂說:“我們以優(yōu)化指標為重點,完善績效考評機制,建立起科技投入穩(wěn)定增長機制,大力鼓勵自主創(chuàng)新活動。” 5月份,該公司拿出100多萬元對近年來涌現(xiàn)出來的優(yōu)秀科研成果和科技領軍人物進行重獎,調動員工開展自主創(chuàng)新的積極性。

以改善技術經濟指標為重點,以價值創(chuàng)造為主線,該公司今年篩選出“降低種分立盤母液浮游物”等14個公司級項目開展技術攻關,組織開展“降低冶金級氧化鋁鐵含量”等多項工藝研究。目前,項目實施率達50%以上。這些項目產業(yè)化后中,在推進資源有效利用、優(yōu)化流程、消除浪費等方面發(fā)揮了“四輛撥千斤”的作用。

建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創(chuàng)新體系,是破解科技與經濟效益“兩張皮”現(xiàn)象的突破口。作為河南省高新技術企業(yè),該公司先后組建了一個國家級研發(fā)平臺、一個省級研發(fā)平臺和一個博士后科研工作站。在與中南大學、東北大學合作開發(fā)項目的基礎上,今年5月份,又與鄭州大學、河南理工大學簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,共同組建人力資源培訓基地、資源綜合利用重點實驗室,實現(xiàn)學校的科研優(yōu)勢和企業(yè)技術優(yōu)勢互補,推進雙方可持續(xù)發(fā)展。

“特別是在企業(yè)困難時期,我們更加感受到‘科技是第一生產力’這個論斷的魅力。”黃昂說,“通過加強科技投入和研發(fā),從2012年起,我們公司的冶金級氧化鋁制造成本已經連續(xù)33個月呈現(xiàn)下降趨勢。”

 

責任編輯:趙天寧

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