“雙爐粗銅連續(xù)吹煉工藝技術”通過鑒定
企業(yè)自主研發(fā),實現(xiàn)了粗銅吹煉連續(xù)化,降本增效、節(jié)能減排成效顯著
2015年04月27日 10:50 6967次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術
本報訊 4月23日,由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會主持召開的“雙爐粗銅連續(xù)吹煉工藝技術”科技成果鑒定會在內蒙古自治區(qū)赤峰市召開。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長賈明星、中國恩菲工程技術有限公司總工程師尉克儉、銅陵有色金屬集團股份有限公司總經(jīng)理宋修明、云南銅業(yè)(集團)有限公司總工程師史誼峰、昆明理工大學副校長王華、江西銅業(yè)集團公司副總工程師江金宏、中國瑞林工程技術有限公司副總工程師葉薇、北京礦冶研究總院環(huán)保所所長關曉東、東北大學教授徐家振組成鑒定委員會,工信部原材料司有色金屬處處長陳學森、中國鋁業(yè)公司科技部主任吳躍武、云銅集團副總經(jīng)理高貴超等行業(yè)專家以及赤峰副市長于文濤等當?shù)仡I導參加會議,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長張洪國主持會議。
經(jīng)專家鑒定,該項目技術經(jīng)濟指標先進,整體技術達到國際先進水平;該項目投資低,節(jié)能減排效果好,經(jīng)濟和社會效益顯著,可實現(xiàn)銅冶煉清潔生產(chǎn),推廣應用前景廣闊。
據(jù)項目主要研發(fā)者之一、赤峰云銅有色金屬有限公司總經(jīng)理韓智介紹,該技術不但徹底解決了現(xiàn)代銅冶煉生產(chǎn)吹煉工序中嚴重存在的含硫煙氣無組織排放問題,實現(xiàn)了無組織排放為零的極好效果,而且在獲得含硫較低(平均0.022%)的優(yōu)質粗銅的同時,還能獲得較低的渣含銅(平均2.25%);同時,吹煉爐壽命大幅延長(預計可以達到2年以上)、吹煉煙氣余熱得到很好的利用(生產(chǎn)蒸汽再發(fā)電)、制酸尾氣SO2濃度降低了20%;另外,在無需對煙氣處理系統(tǒng)進行投資提能改造的情況下,不但能將全部環(huán)集煙氣匯入制酸系統(tǒng)統(tǒng)一進行制酸脫硫處理,而且還使火法冶煉產(chǎn)能提高了20%。
與傳統(tǒng)PS轉爐吹煉工藝相比,該技術投資小,建設工期短;能夠徹底解決SO2煙氣無組織排放問題;漏風率小、噸銅煙氣量少,煙氣處理系統(tǒng)投資小、運行費用低;環(huán)集煙氣量小,可匯入制酸系統(tǒng)進行統(tǒng)一脫硫處理;爐體大修周期較長,耐火材料和維修費用低;煙氣連續(xù)、穩(wěn)定、溫度高,余熱回收利用效果好;煙氣SO2濃度高且穩(wěn)定,有利于制酸系統(tǒng)采取三轉三吸法制酸脫硫,從而可以取消制酸尾氣脫硫工序,由此可以節(jié)約脫硫費用。
與閃速連續(xù)吹煉工藝技術相比,該技術投資小、建設周期短;能耗低;能夠處理一定數(shù)量的冷料;粗銅質量優(yōu)、吹煉渣含銅低、直收率高;煙塵量小,直收率高;所需熔煉冰銅品位較低,有利于控制熔煉渣含銅;工藝易控制、操作簡便、運行平穩(wěn)。
與三菱連續(xù)吹煉工藝技術相比,該技術投資小、建設周期短;粗銅質量優(yōu)、吹煉渣含銅低、直收率高;所需熔煉冰銅品位較低,有利于控制熔煉渣含銅。
與會專家對于該技術評價普遍較高。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長賈明星在接受筆者采訪時表示,我國是銅生產(chǎn)的第一大國,同時也是銅消費第一大國,但是具有自主知識產(chǎn)權的技術比較少,而這項技術具有自主知識產(chǎn)權,技術優(yōu)勢顯著,也很適合我國的資源環(huán)境。另外該技術排放小、資源回收率高,對于節(jié)約資源很有意義。
工信部原材料司有色金屬處處長陳學森也對企業(yè)的自主創(chuàng)新精神給予極大肯定,并表示雙爐粗銅連續(xù)吹煉工藝技術是基于我國銅冶煉實際國情開發(fā)的,其實用性強,有助于促進我國銅工業(yè)的綠色發(fā)展。
據(jù)了解,該技術已于2014年11月7日在赤峰云銅投入工業(yè)化生產(chǎn),至今已連續(xù)運行5個多月,技術經(jīng)濟指標較為理想,其中三項主要指標分別為粗銅品味99%左右,粗銅含硫0.022%,吹煉渣含銅2.253%。
此外,據(jù)韓智介紹,該工藝技術在節(jié)能、減排和降本增效方面意義顯著。他表示,“赤峰云銅的生產(chǎn)實踐證明,采用該連續(xù)吹煉技術,可使粗銅綜合能耗降低30kgce/t,全國400萬噸產(chǎn)能,年可節(jié)約標煤12萬噸。”
韓智認為,“該技術不但可以徹底解決銅冶煉吹煉生產(chǎn)過程中含硫煙氣的無組織排放問題,而且由于該工藝技術使吹煉煙氣量減少了40%多,從而不但使煙氣處理系統(tǒng)為冶煉生產(chǎn)騰出了近25%的空間,而且還大大減少了環(huán)境集煙氣量從而能使其匯入制酸系統(tǒng),進而使得除進入冶煉廢渣以外的幾乎所有的硫都得到了回收利用,使銅冶煉硫的回收率由原來的97%提高到98.3%,硫的總捕集率達到99.8%。以年產(chǎn)10萬噸生產(chǎn)規(guī)模為例,原料中的硫銅比按1.3計算,全年總硫量約為13萬噸,采用該連續(xù)吹煉工藝,因環(huán)集煙氣量減少和硫的回收率提高,硫的總捕集率可提高0.2%以上,每年可以減排SO2噸約560噸;如果國內所有使用PS轉爐的銅冶煉企業(yè)約400萬噸的產(chǎn)能都采用該技術,每年可以減排SO2 22400噸。”
該技術經(jīng)濟效益顯著。“采用該技術對老工藝進行技術改造淘汰轉爐,不但可以產(chǎn)生很大的環(huán)保效果,而且在不需要增加太多投資的情況下,就可以把產(chǎn)能提高20%。目前采用PS轉爐吹煉工藝的產(chǎn)能按400萬噸計,可增產(chǎn)80萬噸;按常規(guī)投資水平,每1萬噸銅粗銅產(chǎn)能約需投資1.2億元,根據(jù)赤峰云銅的情況,采用雙爐側頂吹連續(xù)吹煉技術進行改造,只投資6000萬元,就增加產(chǎn)能20000噸,1萬噸產(chǎn)能只需投資3000萬元,合計每1萬噸產(chǎn)能比常規(guī)投資節(jié)省9000萬元,增產(chǎn)80萬噸,可為社會節(jié)省投資72億元。”韓智說。“單算降低變動成本降低的效益,10萬噸生產(chǎn)規(guī)模,每年增效3588萬元,全國400萬噸產(chǎn)能,年可節(jié)約成本14.35億元。再算增產(chǎn)效益,全國增產(chǎn)80萬噸,按赤峰云銅的成本水平測算,噸銅增產(chǎn)效益約為2500元,80萬噸的增產(chǎn)效益約為20億元。”
另外,韓智告訴筆者,采用該技術既可徹底根除傳統(tǒng)PS轉爐吹煉造成的煙氣、煙塵、廢熱逸散,杜絕低空污染,又可有效利用余熱、降低煉銅成本,有效改善吹煉工序作業(yè)環(huán)境,特別是在生態(tài)環(huán)保、節(jié)能減排等法律法規(guī)要求日益嚴格、標準逐步提高的大趨勢條件下,這一工藝技術具有突出優(yōu)勢。他表示,“采用該連續(xù)吹煉技術代替煉銅人使用了100多年的PS轉爐吹煉工藝,具有劃時代的歷史意義,從此將改變中國超過20萬噸生產(chǎn)規(guī)模的銅冶煉項目必須靠引進國外技術的歷史;不但可以為國家節(jié)約大量的外匯,而且還標志著中國的銅冶煉技術將進入一個新的發(fā)展時代。”
(趙天寧)
責任編輯:趙天寧
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