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——中鋁中州鋁業(yè)有限公司一季度升級降本工作紀略
2016年04月18日 14:17 6442次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術 作者: 申三中
唯其艱難,才更顯勇毅;唯其篤行,才彌足珍貴。
今年一季度,中鋁中州鋁業(yè)有限公司氧化鋁制造成本和完全成本雙雙大幅下降。特別是3月份,冶金級氧化鋁和化學品氧化鋁產(chǎn)量、質量均創(chuàng)歷史紀錄,噸氧化鋁制造成本和完全成本分別較去年12月份下降481元、541元,整體實現(xiàn)盈利,勝利實現(xiàn)開門紅。
這是一份積極應對市場挑戰(zhàn)的成績單——從去年四季度開始,氧化鋁市場售價斷崖式下跌。今年3月份與去年10月相比,噸氧化鋁售價下跌了360多元,僅今年1月份跌幅達153元/噸。目前,價格雖有所上揚,但仍屬低迷期。
這是一份凝聚著全員汗水的成績單——亮眼的成績,如同在市場的陰霾中強力穿透的陽光,照亮了該公司以“人一之我十之,人十之我百之”的干勁,實施全員、全方位、全過程升級降本的艱難前進之路……
強化一個“提”字
提質增效,實現(xiàn)內(nèi)涵式增長
如何帶領員工在有色行業(yè)由“紅海”變“血海”的殘酷環(huán)境中占有一席之地,是“奉命于危難之間”的中州鋁業(yè)新一屆領導班子義不容辭的責任。
“提升企業(yè)核心競爭力的方向是降本、主線是降本、路徑也是降本。”該公司執(zhí)行董事、黨委書記張元坤強調,“要樹立‘首戰(zhàn)即決戰(zhàn)’的理念,以‘百米沖刺’的勁頭,打好提質增效攻堅戰(zhàn)。”
通常情況下,電耗與產(chǎn)量是正相關的關系。然而,通過與歷史數(shù)據(jù)對比,今年一段時間以來,在電耗上升的同時,氧化鋁產(chǎn)量卻并沒有隨之“水漲船高”。
杠桿原理揭示這樣一個事實,只要找到合適的支點,就可以快速地實現(xiàn)“以小搏大”。“電耗是流程物耗和設備運行狀況的實際反映,電耗上升,反映出的是流程無效成本高。”在生產(chǎn)管理中心副主任李正東看來,除卻無效成本,節(jié)約電能,將帶來整個能源消耗降低,這是降本最快的切入點。
以抓節(jié)電為“支點”,按照大生產(chǎn)的組織體系,該公司建立起能源總量管控機構,實施電能總量控制,明確改進方向和目標,強化監(jiān)管落實,推動能耗降低。
作為提質增效主戰(zhàn)場的第二氧化鋁廠采用“停開15臺低效運行設備、推行10臺變壓器單臺運行、投用6組電容器”的方法,優(yōu)化設備管理,每小時節(jié)約電能約2000千瓦時。日常工作中,他們開展無泄漏工廠創(chuàng)建活動,消除跑冒滴漏現(xiàn)象,嚴控非生產(chǎn)水進入流程,消除無效電耗。與去年四季度平均成本相比,該廠3月份實現(xiàn)降本約1400萬元。
如果說節(jié)電是推進節(jié)能降耗的“倚天劍”,技術改造就是“大殺器”。以精準投資為支撐,該公司今年先后安排了熟料窯改造活性石灰生產(chǎn)線、葉濾濾餅壓濾機安裝等多項技改和基本建設項目,助力提質增效。
根據(jù)氧化鋁生產(chǎn)工藝,在流程中添加高質量的石灰乳,不僅可以減少有害雜質對生產(chǎn)流程造成的傷害,還可以降低流程堿耗。
因為淘汰落后產(chǎn)能,曾經(jīng)是氧化鋁生產(chǎn)“心臟”部位的熟料窯因能耗較高不得不退出生產(chǎn)流程。經(jīng)過技術人員反復論證,該公司決定通過加裝預熱器等設備,將1#熟料窯改造成活性石灰生產(chǎn)線,使其“起死回生”。
筆者在技改現(xiàn)場看到,沉寂多年的熟料窯現(xiàn)場,弧光閃閃,割花飛濺,吊車巨臂起落有序,干活的號子聲聲入耳……承擔改造的技術人員說,改造完成后,不僅可以盤活存量資產(chǎn),而且每年可產(chǎn)生綜合效益2000多萬元。
從一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,該公司在產(chǎn)量同比提升的情況下,單位產(chǎn)品綜合能耗卻掉頭向下。一正一反的數(shù)據(jù),折射著該公司提質增效工作“春意正濃”。
形成一個“保”字
提質降費,共保降本大目標
礦石是氧化鋁生產(chǎn)的基礎物料。礦耗不但是氧化鋁生產(chǎn)物耗的“大個子”,同時還影響著汽耗、堿耗等指標的高低??梢哉f,礦石的成本和質量對整個氧化鋁生產(chǎn)成本的影響“無出其右”。
長期以來,該公司全浮選、半浮選、直磨礦等不同的生產(chǎn)工藝對礦石質量的要求不盡相同,加之供礦來源較為廣泛,礦石質量、性質和浮選效果差異較大,礦石進廠后配礦難度大,容易形成低效、無效礦。
對此,該公司精簡供礦流程,實施碎礦進廠、梯級供礦,降低礦石破碎、倒運、裝卸費用,壓縮成本。同時,積極與選礦廠合作開展精礦加工業(yè)務,減少資金占用約1億元。在今年2月份和3月份連續(xù)兩個月無效礦供應“灰飛煙滅”的同時,標志著礦石質量的氧化鋁含量和鋁硅比兩個指標分別較計劃提高了0.5%和0.31%。
配礦是氧化鋁生產(chǎn)的源頭,直接影響著氧化鋁的產(chǎn)量和經(jīng)濟技術指標。“我們在追求流程平穩(wěn)上下功夫,全面理順礦石倒運、配礦、破碎、均化、供給流程。”資源管理站站長姚剛說,“同時,充分發(fā)揮旋回弛張篩旁通流程的產(chǎn)能優(yōu)勢,在保證均化礦指標的同時,減少二次倒礦量,提高了系統(tǒng)產(chǎn)能。”
“誰控制了石油,就控制了所有國家,控制了糧食,就控制了人類。”在這個資源為王的年代,擁有了資源,就是擁有財富和未來。
該公司抓住資源保障生命線,合理調配力量,開展課題研究和攻關,克服地質條件復雜的困難,堅定不移地推進礦山建設。被稱之為“決定中州鋁業(yè)未來和命運”的三門峽礦山建設在累計完成開拓進尺總量87%、年度進尺連續(xù)6年創(chuàng)歷史新高、設計的11口豎井全部落底的情況下,目前正在充實力量,向著“6月底具備三套系統(tǒng)出礦”的目標挺進……屆時,該公司的用礦成本將顯著降低。
作為年產(chǎn)200多萬噸氧化鋁的大型企業(yè),該公司每天有大量的礦石、產(chǎn)品、原燃物料在“流動”。優(yōu)化物流流程,使物流活動達到最佳協(xié)調與配合,降低物流費用,是拉動生產(chǎn)成本降低的重要路徑。
一個個不眠之夜、一次次溝通交流、一遍遍精心測算,在影響物流整合的不利因素被一一成功化解后,該公司形成了“機構精簡、流程暢通、隊伍穩(wěn)定、效率提升”的大物流經(jīng)營模式,降本成效明顯。新成立的礦石運輸區(qū)域發(fā)揮集中優(yōu)勢,借助信息化交易平臺,“互聯(lián)網(wǎng)+物流”集中管控,礦石物流目前降本200多萬元。氧化鋁棧臺形成包裝、裝車、產(chǎn)品發(fā)運一體化運行,一季度,僅化學品氧化鋁運輸業(yè)務實現(xiàn)物流降本約70萬元。
體現(xiàn)一個“擔”字
落實責任,全體員工敢于擔當
實現(xiàn)降本目標,困難重重,壓力巨大??渴裁创┘ち?、過險灘,攻關拔寨,魚躍龍門?企業(yè)發(fā)展的根基在員工、血脈在員工、力量在員工。
該公司科學部署、運籌帷幄,帶領廣大員工以攻堅克難的韌勁,聚焦成本,助跑起來摘桃子,把中鋁公司董事長葛紅林“狀態(tài)要好、節(jié)奏要快、力度要大”的要求落實到工作中、體現(xiàn)到行動上。
各級黨組織以落實黨建工作責任制和黨風廉政建設責任制為引領,組織開展“四強黨組織”、“五星黨支部”、“四優(yōu)共產(chǎn)黨員”創(chuàng)建活動。全體黨員擔當重任,攻堅克難,沖在前、戰(zhàn)在前,爭當各項工作的引領者。全體干部沉下身、沉下心、沉下力,深入基層,走進一線,踐行“現(xiàn)場、現(xiàn)時、現(xiàn)事”作業(yè)模式,提高決策、服務、問題處理的效率。
今天干了什么、成效如何?明天準備干什么?寫好工作日志,上交主管領導“批改”,是全體干部如今每天必做的“作業(yè)”。
工作落實的怎么樣?還有哪些改進的地方?各二級單位領導班子先后召開民主生活會,對照中鋁公司董事長葛紅林關于扭掉“四個壞習慣”的要求,深挖思想根源,檢視對照,反省不足,從對虧損感到麻木轉變?yōu)閷μ潛p感到羞愧,從回避困難轉變?yōu)橐詥栴}為導向排除困難,從推諉扯皮轉變?yōu)橹鲃幼鳛?,從上交矛盾轉變?yōu)榱⒆阕陨砘鈫栴}。
“我們就是從干部日常所作所為中看到了企業(yè)在提倡什么,反對什么。”一位基層員工說,“千難萬難,干部帶頭都不難。”
干部率先,黨員引領,廣大員工豪情滿懷,激情四射,在群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新活動中展現(xiàn)他們的智慧和力量。
能源公司在運行班組中開展降低制粉系統(tǒng)電耗勞動競賽,加強設備檢修維護質量和效能監(jiān)測分析,改善流程和設備運行質量,減少無效成本。一季度,自發(fā)電量同比增加60%,核心指標實物煤耗同比降低7.4%。“群眾是真正英雄,他們的智慧是無窮的。”在能源公司經(jīng)理范保勇看來,崗位員工工作在第一線,他們最知道問題出現(xiàn)在哪里、用什么方法改進最有效。
筆者在一份統(tǒng)計表格中看到,員工改造燒結法白洗送化灰機流程,年節(jié)約蒸汽費用300多萬元。實施熱水泵改造,每天節(jié)約電能1800千瓦時……力透紙背的是,全體員工正以點滴的努力,形成浪花,推動降本工作波瀾壯闊地前行。
“小河有水大河滿。”正如中州鋁業(yè)公司第二氧化鋁廠員工李昆峰所言,“如果說公司是一條大河,每一名員工就要做流向大河的小溪,在提質增效工作中找到自己的位置,作出自己的貢獻。”
責任編輯:趙天寧
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