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沒有翻不過的“火焰山

”——銅冠冶化分公司開展擺脫困境謀發(fā)展工作側(cè)記

2017年02月10日 8:59 5753次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)

  2016年12月份,安徽銅陵有色銅冠冶化分公司抓住了市場(chǎng)價(jià)格回暖有利時(shí)機(jī),精心組織生產(chǎn),掀起大干生產(chǎn)熱潮;通過提產(chǎn)能,增效益,取得了非凡業(yè)績。當(dāng)月不僅分別完成硫酸、球團(tuán)產(chǎn)量6.7萬噸、9.1萬噸和發(fā)電量1593.6萬千瓦時(shí)的好成績,而且還當(dāng)月實(shí)現(xiàn)盈利,扭轉(zhuǎn)了兩年多來越生產(chǎn)越虧損的不利頹勢(shì)。
  這可喜成績的背后,誰曾想就在幾個(gè)月前,銅冠冶化分公司還處在“冰天雪地”、前所未有的極其困難時(shí)期。筆者從該公司綜合車間得知:2016年11月下旬前,硫酸最高銷售價(jià)為150元/噸,最低僅有78元/噸;去年共有4個(gè)月硫酸價(jià)格不足100元/噸,硫酸售價(jià)與原料價(jià)格平均倒掛達(dá)48元/噸左右。該公司為了確保集團(tuán)公司整體利益,避免主力礦山冬瓜山銅礦的硫精砂大量積壓庫存,不得不犧牲自我局部利益進(jìn)行正常生產(chǎn)。
  既然不能改變價(jià)格低廉的市場(chǎng),那么唯獨(dú)能改變的只有自己。在困難和壓力面前,該公司黨政班子沉著冷靜,勇于擔(dān)當(dāng),秉承“辦法總比困難多”的理念,積極應(yīng)對(duì)。以經(jīng)濟(jì)效益最大化為原則,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,在去年上半年球團(tuán)市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)而硫酸市場(chǎng)仍處低迷的情況下,硫酸車間積極調(diào)節(jié)生產(chǎn),大量使用高硫鐵為原料;以強(qiáng)化管理為手段,狠抓生產(chǎn)系統(tǒng)開車率,實(shí)行點(diǎn)檢、巡檢相結(jié)合,點(diǎn)檢員每小班不間斷巡查,操作人員每2小時(shí)巡查一次,全力確保生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;以實(shí)行計(jì)劃性檢修,減少突發(fā)性搶修,做到小修立即處理,不能當(dāng)即處理的,做好計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一集中檢修。余熱鍋爐是硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)最為核心生產(chǎn)設(shè)備之一,起到降溫、除塵之功能。由于該公司一期硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)已建成投產(chǎn)達(dá)10年之久,設(shè)備老化日趨嚴(yán)重,鍋爐爆管頻次日益增多,在改造前每周平均要搶修2次之多,極大影響生產(chǎn)開車率。該車間通過對(duì)管束結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化、改造,影響系統(tǒng)開車率瓶頸逐步改善。2016年,硫酸系統(tǒng)累計(jì)平均開車率創(chuàng)3年來最好水平,比上年度高出3.14個(gè)百分點(diǎn)。
  “市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如果再不加強(qiáng)管理,就會(huì)窮途末路,降本增效只有加強(qiáng),不能削弱。”硫酸車間主任沈濤告訴筆者,車間把降本增效工作貫穿于全年,以提高轉(zhuǎn)化率為抓手,加強(qiáng)對(duì)尾氣脫硫系統(tǒng)優(yōu)化,從源頭上進(jìn)行治理,提高制酸系統(tǒng)的二氧化硫轉(zhuǎn)化率,盡可能防止從尾氣中排出。通過將大流量堿液輸送泵改為小流量的變頻泵,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和控制性,提升了二氧化硫轉(zhuǎn)化率,也提高了硫酸產(chǎn)量。通過對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)檢修和技改,制酸的轉(zhuǎn)化率穩(wěn)中有升,一期、二期系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率分別為99.85%和99.91%,比中修前分別高出0.04和0.02個(gè)百分點(diǎn),而且用堿量也大為降低,比改造前噸酸耗堿下降了12.36%,僅此一項(xiàng),去年為公司節(jié)約生產(chǎn)成本近百萬元。
  “近兩年的球團(tuán)行情與以前比,真是冰火兩重天啊!以前我們的產(chǎn)品供不應(yīng)求,現(xiàn)在那種好日子可是一去不復(fù)返了。”該公司球團(tuán)車間主任何西民感慨頗多。
  據(jù)了解,球團(tuán)車間自成立以來從事普通鐵球團(tuán)生產(chǎn),盡管當(dāng)時(shí)產(chǎn)品很單一,但由于市場(chǎng)緊俏而不愁銷路。近兩年來,由于大宗商品價(jià)格急轉(zhuǎn)直下,銅冠冶化分公司球團(tuán)生產(chǎn)難以獨(dú)善其身,一直處于虧損狀態(tài)。
  思路決定出路,不能坐以待斃,必須殺出一條血路。球團(tuán)車間以市場(chǎng)為導(dǎo)向,把握市場(chǎng)脈搏,從前年開始著手研發(fā)生產(chǎn)的低鐵品位球,再到去年研發(fā)生產(chǎn)低銅品位球、低鋅球團(tuán)和抗壓“特殊”球團(tuán)。雖然在“特殊”球團(tuán)燒碴配比、造球控制上比原來復(fù)雜,干燥和預(yù)熱參數(shù)工藝操作難度加大。但為了在不景氣市場(chǎng)行情中打破被動(dòng)局面,哪怕一批次只3000噸的產(chǎn)品,該車間仍按訂單進(jìn)行量身定做,甚至每周不同規(guī)格和品種要調(diào)換三四回。“沒有辦法,以前客戶上門求購,現(xiàn)在我們必須適應(yīng)市場(chǎng),市場(chǎng)上哪種球團(tuán)行情好些,哪怕量很少,我們也要做。”何西民面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)行情,一臉無奈地說道。據(jù)悉,2016年,該車間累計(jì)生產(chǎn)球團(tuán)72萬噸,新研發(fā)“特殊”球團(tuán)就達(dá)到18萬噸,不僅占去年生產(chǎn)總量的25%,還是上年度的3倍多。
  既然不能主宰市場(chǎng)價(jià)格,但可以降低生產(chǎn)成本。球團(tuán)車間在挖潛降本增效上做足了“文章”。按照以往慣例,球團(tuán)車間每年都要進(jìn)行一次大修,每次維修費(fèi)用高達(dá)2000萬元?,F(xiàn)如今,該車間把“功夫”用在平時(shí),通過加強(qiáng)巡檢、點(diǎn)檢人員的責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)防性檢修。只要發(fā)現(xiàn)設(shè)備上有一點(diǎn)“蛛絲馬跡”,就會(huì)及時(shí)找出“癥結(jié)”,進(jìn)行小修處理,避免小問題養(yǎng)成大隱患。同時(shí),該車間還通過以修代換和狠抓維修質(zhì)量兩道關(guān)口,加強(qiáng)考核驗(yàn)收,確保維修質(zhì)量,取得實(shí)實(shí)在在的效果。2016年,該車間在確保安全生產(chǎn)情況,僅投入500萬元“零散”小修費(fèi)用,就確保了生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
  能夠節(jié)省的就不要浪費(fèi),能夠挖潛的就要竭盡全力,該公司在球團(tuán)脫硫生產(chǎn)工藝技術(shù)改造和管理上就是一個(gè)成功例證。以前球團(tuán)脫硫工藝是一級(jí)吸收,通過凈化處理進(jìn)入吸收塔,在解析塔蒸汽溫度為105至115攝氏度之間進(jìn)行脫硫處理?,F(xiàn)如今,通過技術(shù)攻關(guān)改為二級(jí)吸收,將再沸器由以前兩臺(tái)減為現(xiàn)在的一臺(tái),通過崗位人員精心操作,將溫度控制在105至107攝氏度之間。別小看這8攝氏度的溫差,但每小時(shí)可減少蒸汽用量3噸,每天節(jié)省成本7000多元。同時(shí),該車間還充分利用使用過的廢胺液作為球團(tuán)脫硫的用料,不僅避免環(huán)保污染,而且每年減少一大筆可觀費(fèi)用開支。
  思路轉(zhuǎn)變天地寬,沒有翻不過的“火焰山”。眾志成城的銅冠冶化人迎風(fēng)破浪,全年分別累計(jì)完成硫酸、球團(tuán)、余熱發(fā)電量為68.6萬噸、72萬噸、1.35億千瓦時(shí),實(shí)現(xiàn)了減虧1593萬元來之不易的成績,用勤勞、更用智慧書寫出令人滿意的答卷。
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責(zé)任編輯:趙天寧

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